本鋼新聞
■板材煉鐵廠360平方米燒結(jié)機提產(chǎn)環(huán)保改造 ■板材煉鋼廠板坯火焰清理機改造 ■板材發(fā)電廠新建冷卻塔
板材三項技改工程竣工投產(chǎn)“強健”生產(chǎn)鏈條
  讓技改工程項目盡快投入生產(chǎn),為企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。今年以來,板材煉鐵廠360平方米燒結(jié)機提產(chǎn)環(huán)保改造工程、板材煉鋼廠板坯火焰清理機改造工程、板材發(fā)電廠新建冷卻塔等三項技改工程相繼竣工投入生產(chǎn),目前運行穩(wěn)定,為板材廠區(qū)提產(chǎn)提質(zhì)發(fā)揮著積極作用。
  板材煉鐵廠360平方米燒結(jié)機提產(chǎn)環(huán)保改造工程是在板材煉鐵廠五號高爐產(chǎn)能置換工程新老五號高爐過渡時,同步停機進行的改造項目。11月17日,板材煉鐵廠360平方米燒結(jié)機改造完成投入運行。本次改造是在保持燒結(jié)機主抽風(fēng)量不變的前提下,采用國內(nèi)目前較成熟的擴展式臺車技術(shù),減少燒結(jié)機邊緣效應(yīng),達到提產(chǎn)目的。同時,對燒結(jié)機臺車擴展后相關(guān)配套設(shè)備的能力進行校核,并有針對性地同步進行改造。擴容后臺車有效寬度變大,燒結(jié)機利用系數(shù)保持1.25 t/(m2·h),作業(yè)率90.4%,有效燒結(jié)面積由原來的360平方米擴展至405平方米,每年可提高燒結(jié)礦產(chǎn)能30萬噸,年產(chǎn)燒結(jié)礦達400.9萬噸。在提產(chǎn)的同時,板材煉鐵廠360平方米燒結(jié)機同步進行了環(huán)保改造,燒結(jié)脫硫設(shè)備改造后達到國家超低排放標(biāo)準(zhǔn)。
  板材煉鋼廠板坯火焰清理機于2010年籌建,已生產(chǎn)使用近10年,隨著其性能的老化,已不能滿足高質(zhì)量汽車板品種鋼的生產(chǎn)需要。本鋼集團于2019年立項,對板坯火焰清理機進行改造,以提高汽車板清理后的各種工藝質(zhì)量,如清理深度、表面平整度等。根據(jù)板材公司今年第三階段聯(lián)合檢修安排,板坯火焰清理機改造從10月14日開始,11月15日成功進行熱負荷試車,共歷時32天。在改造過程中,全體參戰(zhàn)人員24小時連續(xù)作業(yè),確保問題不過夜,為清理機改造順利推進提供了可靠保障。參與施工建設(shè)的有關(guān)專家評價說,本鋼這次改造項目工期是在國內(nèi)同類項目施工中工期最短的,而且取得了很好的效果,達到技改的預(yù)期目標(biāo)。據(jù)介紹,改造投產(chǎn)后,板坯火焰清理機清理的板坯不論從表面平整度還是清理深度,均達到了國內(nèi)先進水平。
  板材發(fā)電廠兩座雙曲線通風(fēng)冷卻塔,始建于1939年,已運行近80年,超過設(shè)計使用年限,冷卻塔本體安全性能和效率下降,已不能滿足生產(chǎn)需求。2018年11月開始拆除,2019年,新冷卻塔開始建設(shè)。在拆除和還建施工過程中,板材發(fā)電廠履行主體責(zé)任,以安全施工為主線,積極組織,密切配合,保證工程進度和施工質(zhì)量,克服場地狹小、系統(tǒng)復(fù)雜、過渡難度大等不利因素,成功實施了密封溝在線擴容、循環(huán)水管道更換等項目,順利完成了工程建設(shè)。板材發(fā)電廠新建二號冷卻塔自動防凍卷簾門,依靠程序控制,根據(jù)溫度自動調(diào)節(jié),可防止冬季水塔結(jié)冰,該技術(shù)的應(yīng)用在本鋼尚屬首次。今年5月27日,新建二號冷卻塔正式投入運行,初步測試,在70%負荷下,單塔溫降9.5攝氏度,有效地降低了循環(huán)水溫度,提高了汽輪機組運行經(jīng)濟性,達到了預(yù)期效果。
  據(jù)了解,今年本鋼集團其他各項技改工程也都按計劃節(jié)點推進,各技改項目竣工投產(chǎn)后,將使各生產(chǎn)線如虎添翼,加快本鋼集團邁向高質(zhì)量發(fā)展的步伐。
2020-12-07